重机DDL-5550N-6三自动平缝机故障排除的补充
DDL-5550N-6控制系统采用的电机是老式的日立电磁离合器电机(型号:B1-ELNP-KP),而非伺服电机。其磨擦片定义(按文中义),外面的为传动磨擦片,里面的为制动磨擦片。其工作原理同普通工缝离合器电机大同小异,只是其驱动方式为电磁场式,即利用螺线圈管产生的电磁力来吸引磨擦片实现传动及制动功能。下面结合该电机的结构简图,分析其工作原理。
电机工作原理
一、传动驱动。当控制传动电压从控制箱发出,输入到传动螺线圈(B)时,产生电磁力吸引传动磨擦片(E)接触飞轮(C)实现合作用,其接触力的大小视输出传动电压的大小有关,也就是说传动电压的大小直接控制传动的速度。
二、制动驱动。当传动电压断开,传动磨擦片(E)受弹簧(G)的作用,离开飞轮(C),即离作用。这时制动螺线圈(A)也将接到一个由控制箱发出的脉冲制动电压,以点动的方式吸引制动磨擦片(D)实现点动减速及制动刹车,其点动作用类似于汽车制动中的ABS,避免过大的振动及抱死。
电机结构简图
从结构上看,由于有弹簧的推力及制动线圈的电磁力作用,制动磨擦片的合作用是可保证的。但制动磨擦片的离作用则不一定能实现,由于其离动作只是依靠传动磨擦片的合动作时,通过联接塑料套(F)带动制动磨擦片来产生。其联接塑料套只是个活套,并没有硬联接,如制动磨擦片的活动区不顺畅时,有可能产生离作用失效或不完全离开。从而加大电机负载,产生电机发热或制动不稳定等一系列故障。文中所述的故障现象也应是这方面故障原因引起的。
故障排除
一、首先确定传、制动磨擦片的完好标准。由于该系列产品生产年代已久,其磨擦片肯定有一定程度的磨损。磨擦片的完好标准是软木表面高出铁槽表面约1mm,软木表面干净没有油污。如原软木已严重磨损的话(现象表现为踏动机器时会发出刺耳的金属磨擦声),可把铁槽中的软木清除干净,使用厚度适当的软木片按铁槽大小冲制软木环,重新粘贴修磨,只要保持其高出表面的数值即可。另外,如软木表面油污产生打滑,可按陆文中所述的方法,用砂纸轻擦,清理干净即可。
二、根据前面的分析,产生故障的主要原因是传、制动磨擦片的活动不灵活引起的。由于该型号的机器使用年代已久,加上其传、制动磨擦片为钢质,而联串齿轴为铜质,频繁的离合动作可能已使联串齿轴产生磨损,影响了磨擦片的灵活性。此故障可用修补法来解决,但要控制好深度不可作太大的磨锉。安装时注意,如使用润滑脂,不可使用粘度太高的,以免加大活动阻力,加油量也不可太多。装上时注意其联接塑料套的完整,其弹簧及卡片也要装到适当位置。完成后确认测试法,用手来回窜动磨擦片来感觉其灵活性,装好后用左手向外拨传动磨擦片,右手转动皮带轮来确认制动磨擦片的离状态,该测试要凭经验手感来定。
三、如机头的转动不灵活也会造成电机过负载。转动手轮来检查,特别要确认切线动作时的阻力。方法是在针从下往上升时,左手压进切线凹轮驱动臂,右手转动手轮使其完成一个切线动作周期。凭手感确定其顺畅程度。
由于该结构型式的电磁离合器电机已过时,现在的电磁离合器电机普遍使用窝流感应式电磁离合结构。它的非接触式离合除了能改善离合传动效果外,还能有效的进行通风散热,相比之下,有很多优点。但物尽其用,如该结构的电磁离合电机发生过负载故障,按本文所述方法应该能排除。
另外,陆一文中所说的电源自动切断有误,其实是其控制系统检测到有错误信号而进入保护状态,以免进一步的误动作产生严重破坏。我们知道,三自动机也属于精密的机电一体化设备,其控制回路中有严格的程式把关,任何一个环节出现误差,其系统都会立即转入预设的保护状态,并输出错误提示以供检修。因此,在维修自动机时,原始资料是必不可少的,因为只有原始资料才能了解机器的构造及其操作检修法,zui重要的是只有借助资料才能知道出错提示的内容。
还有一个问题,就是关于该系列(包含所有555系列三自动机)的切线动作时序标准,其实该系列机型的切线动作时序检测法很简单。利用手轮上的红、绿、白三点同机头上的记号来确认。方法:转动手轮,先使绿或白点对齐记号,用左手压进转梭处的梭心止动杆,确认滚柱能进入凹轮中,保持状态用右手反向转动手轮,当转到手轮的红点对齐车头记号时,要卡住不能再反向转动,这是因为切线凹轮的节点反卡住,这就是该系列自动机的切线动作标准时序。在维修时也可视实际情况调整,以切线后的余线量为准。在调整切线驱动凹轮时要注意其不能作轴向移动调整,即调整后切线凹轮必须要紧靠其限位环。调整后,必须用手压进止动杆,转动手轮完成一个切线动作周期加以确认其是否正确。以上是工作中的积累,只是点滴经验,供大家讨论。
电机工作原理
一、传动驱动。当控制传动电压从控制箱发出,输入到传动螺线圈(B)时,产生电磁力吸引传动磨擦片(E)接触飞轮(C)实现合作用,其接触力的大小视输出传动电压的大小有关,也就是说传动电压的大小直接控制传动的速度。
二、制动驱动。当传动电压断开,传动磨擦片(E)受弹簧(G)的作用,离开飞轮(C),即离作用。这时制动螺线圈(A)也将接到一个由控制箱发出的脉冲制动电压,以点动的方式吸引制动磨擦片(D)实现点动减速及制动刹车,其点动作用类似于汽车制动中的ABS,避免过大的振动及抱死。
电机结构简图
从结构上看,由于有弹簧的推力及制动线圈的电磁力作用,制动磨擦片的合作用是可保证的。但制动磨擦片的离作用则不一定能实现,由于其离动作只是依靠传动磨擦片的合动作时,通过联接塑料套(F)带动制动磨擦片来产生。其联接塑料套只是个活套,并没有硬联接,如制动磨擦片的活动区不顺畅时,有可能产生离作用失效或不完全离开。从而加大电机负载,产生电机发热或制动不稳定等一系列故障。文中所述的故障现象也应是这方面故障原因引起的。
故障排除
一、首先确定传、制动磨擦片的完好标准。由于该系列产品生产年代已久,其磨擦片肯定有一定程度的磨损。磨擦片的完好标准是软木表面高出铁槽表面约1mm,软木表面干净没有油污。如原软木已严重磨损的话(现象表现为踏动机器时会发出刺耳的金属磨擦声),可把铁槽中的软木清除干净,使用厚度适当的软木片按铁槽大小冲制软木环,重新粘贴修磨,只要保持其高出表面的数值即可。另外,如软木表面油污产生打滑,可按陆文中所述的方法,用砂纸轻擦,清理干净即可。
二、根据前面的分析,产生故障的主要原因是传、制动磨擦片的活动不灵活引起的。由于该型号的机器使用年代已久,加上其传、制动磨擦片为钢质,而联串齿轴为铜质,频繁的离合动作可能已使联串齿轴产生磨损,影响了磨擦片的灵活性。此故障可用修补法来解决,但要控制好深度不可作太大的磨锉。安装时注意,如使用润滑脂,不可使用粘度太高的,以免加大活动阻力,加油量也不可太多。装上时注意其联接塑料套的完整,其弹簧及卡片也要装到适当位置。完成后确认测试法,用手来回窜动磨擦片来感觉其灵活性,装好后用左手向外拨传动磨擦片,右手转动皮带轮来确认制动磨擦片的离状态,该测试要凭经验手感来定。
三、如机头的转动不灵活也会造成电机过负载。转动手轮来检查,特别要确认切线动作时的阻力。方法是在针从下往上升时,左手压进切线凹轮驱动臂,右手转动手轮使其完成一个切线动作周期。凭手感确定其顺畅程度。
由于该结构型式的电磁离合器电机已过时,现在的电磁离合器电机普遍使用窝流感应式电磁离合结构。它的非接触式离合除了能改善离合传动效果外,还能有效的进行通风散热,相比之下,有很多优点。但物尽其用,如该结构的电磁离合电机发生过负载故障,按本文所述方法应该能排除。
另外,陆一文中所说的电源自动切断有误,其实是其控制系统检测到有错误信号而进入保护状态,以免进一步的误动作产生严重破坏。我们知道,三自动机也属于精密的机电一体化设备,其控制回路中有严格的程式把关,任何一个环节出现误差,其系统都会立即转入预设的保护状态,并输出错误提示以供检修。因此,在维修自动机时,原始资料是必不可少的,因为只有原始资料才能了解机器的构造及其操作检修法,zui重要的是只有借助资料才能知道出错提示的内容。
还有一个问题,就是关于该系列(包含所有555系列三自动机)的切线动作时序标准,其实该系列机型的切线动作时序检测法很简单。利用手轮上的红、绿、白三点同机头上的记号来确认。方法:转动手轮,先使绿或白点对齐记号,用左手压进转梭处的梭心止动杆,确认滚柱能进入凹轮中,保持状态用右手反向转动手轮,当转到手轮的红点对齐车头记号时,要卡住不能再反向转动,这是因为切线凹轮的节点反卡住,这就是该系列自动机的切线动作标准时序。在维修时也可视实际情况调整,以切线后的余线量为准。在调整切线驱动凹轮时要注意其不能作轴向移动调整,即调整后切线凹轮必须要紧靠其限位环。调整后,必须用手压进止动杆,转动手轮完成一个切线动作周期加以确认其是否正确。以上是工作中的积累,只是点滴经验,供大家讨论。