并条机如何消除机械波?
方法一:更换凹凸罗拉和圈条部件
去除FA322型并条机2.6米以上及20厘米左右机械波
江苏省华强纺织有限公司唐孝美张志祥韩卫军
为提高成纱质量,江苏省华强纺织有限公司购进了带有乌斯特公司USG型自调匀整装置的FA322型并条机。通过多年的生产实践,我们发现凸凹罗拉、圈条张力、压力棒等都可以造成典型的并条机械波。
凹凸罗拉部位220厘米~250厘米及A·S%报警时的多柱机械波凹凸罗拉圆周表面黏花、嵌杂、损伤,安装位置不正以及轴有间隙、松动等都会造成纱条产生周期性粗细不匀。当凹凸罗拉轴部位轴承因缺油等原因导致磨损严重、间隙过大时,不仅会产生机械波,还会因位移传感器检测到的位移误信号过大,超过A·S%监控界限时会产生报警。实际生产中,凸罗拉轴部位6305轴承损坏,发生A·S%报警时,会出现2.6米、4米、8米等多柱机械波。
圈条张力是由于圈条盘高速回转产生离心力而使输出条受到的张力,作用是使条子顺直,顺利成形。当圈条传动部件存在磨损、松动等问题时,会使圈条盘回转不平稳,条子承受周期性突变张力,影响输出条子条干均匀度,产生的机械波波谱图。圈条传动部分部件磨损、松动产生的机械波皮带轮L由于键槽磨损、松动产生18厘米~19厘米机械波。当主电机平皮带有一处或多处缺损时,会使带轮回转不平稳。平皮带回转一圈,产生一次或多次圈条盘与前压辊间的圈条张力突变,从而产生机械波。
压力棒作为一种附加机件放在主牵伸区,可使须条在压力棒表面产生包围弧,加强主牵伸区中部的摩擦力界,增强对浮游纤维运动的控制,使主牵伸区的摩擦力界向前钳口延伸,纤维变速点前移且集中,减小了牵伸后的移距偏差,改善了牵伸后纱条的质量。条子不经正常通道,摩擦力界作用弱化,浮游区变长,对浮游纤维的控制力减弱,纤维易提前变速且变速点分散,牵伸后的移距偏差增大,纱条的附加不匀增加,形成牵伸波。运转操作不当,条子从压力棒上面通过时会产生前区牵伸波。
方法二:改变工艺齿轮和牵伸倍数
消除FA326型并条机的5厘米机械波
江苏悦达纺织有限公司吴翼翔
为了解决FA326型并条机出现5厘米机械波问题,我们分别从设备和工艺两方面进行试验、排查,从工艺齿轮、牵伸倍数等入手,将M齿轮由47齿改为49齿、N齿轮由24齿改为28齿,从而消除了机械波。指出改变前张力齿轮,减少压辊至前罗拉之间的张力牵伸,加强设备维修保养工作,加强对工艺的改进和跟踪,能有效改善粗纱条干不匀,消除粗纱、并条机械波,有效提高成纱质量。
我们从工艺齿轮、牵伸倍数分配等方面入手,zui终将M齿轮由47齿改为49齿、N齿轮由24齿改为26齿,即将压辊至前罗拉的牵伸张力减小,后区牵伸倍数由1.2增大至1.3。前张力齿轮调整后,纤维间的抱合性明显改善,解决了熟条太熟太烂的问题,有利于粗纱条干的改善。调整后,并条机显示屏上的波谱图立即发生变化,5厘米左右的机械波没有了,显示正常。虽然熟条条干CV值保持在1.9%左右,在波谱图上发生10厘米前机械波没有了,但在粗纱机上进行定筒、定锭跟踪试验,粗纱的条干CV值由原来的4.01%变为3.68%。数据变化显示措施得当,粗纱波谱图显示机械波也没有了。这对改善后道工序的条干CV和机械波、提高成纱质量是十分有益的。
采取以上措施后,消除机械波前、后纺CJ7.3tex纱的成纱质量对比,在同样锭号的细纱机纱锭上进行纺制,再到相对应的络筒机纺制的20只筒纱质量指标的平均值。可看出,经过工艺齿轮调换后,成纱的质量指标有所改善。
方法三:检修传动罗拉齿轮和轴承
处理并条机13~15厘米机械波
安徽阜阳华源纺织有限公司何海涛王维青
我公司在使用电容式条干均匀仪进行日常质量检查时,发现两个品种的多管细纱波谱图出现了明显的机械波,对此机械波进行了分析,并依据分析进行处理,消除了机械波,稳定了产品质量。
发现机械波的品种分别是JC14.6tex机织纱和JC27.8tex针织纱,由一台粗纱机供应。由于两个品种同时出现了机械波,且机械波的波长值较大,所以可以排除细纱工序产生的可能性,初步诊断为有缺陷部件在并条工序。
检查传动一罗拉的齿轮和轴承,发现一罗拉轴头齿轮28T齿轮有一齿断裂,由于在前一天的日常质量检查中并没有发现条干异常,推测齿轮内部有伤痕,经过长期传动后产生突然爆齿,更换28T齿轮,并对相邻齿轮及轴承进行检查和加油,再开车检测,波谱图上机械波消失。
可以看出,由JC14.6tex细纱波谱图计算的并条波长和并条实际波长相差略大,而由JC27.8tex细纱波谱图计算的并条波长与实际波长几乎相等。这可能是因为两个品种在细纱工序的牵伸倍数不同造成的。JC14.6tex的牵伸倍数大,其细纱波谱图上的机械波波长越靠后,则越不。由JC14.6tex细纱波谱图计算的并条机波长与并条实际波长相差略大,而由JC27.8tex细纱波谱图计算出的并条机波长与并条实际波长几乎相等。这可能是因为两个品种在细纱工序的牵伸倍数不同造成的。JC14.6tex细纱的牵伸倍数大,其细纱波谱图上的机械波波长越靠后,则越不。凑个波谱图上还可以看出,并列的三个柱状机械波的跨度约为25米~35米,平均值为30米,是zui高的那柱机械波的波长值;并且机织纱粘度系数大,形成的波长更不明显。相比之下,JC27.8tex的牵伸倍数小,波谱图上的机械波波长非常清晰,以此为依据计算得出的并条机波长可靠性比较大。由此可以判断,由细纱波谱图推测粗纱波长,特别是并条波长时,可根据细纱工序的牵伸倍数的大小而适当放宽波长范围。具体原则是牵伸倍数越大,则波长范围越宽,有利于在生产中快速定位有缺陷的设备部位,为尽早消除纱线疵点争取时间。
(来源:中国纺织报)
去除FA322型并条机2.6米以上及20厘米左右机械波
江苏省华强纺织有限公司唐孝美张志祥韩卫军
为提高成纱质量,江苏省华强纺织有限公司购进了带有乌斯特公司USG型自调匀整装置的FA322型并条机。通过多年的生产实践,我们发现凸凹罗拉、圈条张力、压力棒等都可以造成典型的并条机械波。
凹凸罗拉部位220厘米~250厘米及A·S%报警时的多柱机械波凹凸罗拉圆周表面黏花、嵌杂、损伤,安装位置不正以及轴有间隙、松动等都会造成纱条产生周期性粗细不匀。当凹凸罗拉轴部位轴承因缺油等原因导致磨损严重、间隙过大时,不仅会产生机械波,还会因位移传感器检测到的位移误信号过大,超过A·S%监控界限时会产生报警。实际生产中,凸罗拉轴部位6305轴承损坏,发生A·S%报警时,会出现2.6米、4米、8米等多柱机械波。
圈条张力是由于圈条盘高速回转产生离心力而使输出条受到的张力,作用是使条子顺直,顺利成形。当圈条传动部件存在磨损、松动等问题时,会使圈条盘回转不平稳,条子承受周期性突变张力,影响输出条子条干均匀度,产生的机械波波谱图。圈条传动部分部件磨损、松动产生的机械波皮带轮L由于键槽磨损、松动产生18厘米~19厘米机械波。当主电机平皮带有一处或多处缺损时,会使带轮回转不平稳。平皮带回转一圈,产生一次或多次圈条盘与前压辊间的圈条张力突变,从而产生机械波。
压力棒作为一种附加机件放在主牵伸区,可使须条在压力棒表面产生包围弧,加强主牵伸区中部的摩擦力界,增强对浮游纤维运动的控制,使主牵伸区的摩擦力界向前钳口延伸,纤维变速点前移且集中,减小了牵伸后的移距偏差,改善了牵伸后纱条的质量。条子不经正常通道,摩擦力界作用弱化,浮游区变长,对浮游纤维的控制力减弱,纤维易提前变速且变速点分散,牵伸后的移距偏差增大,纱条的附加不匀增加,形成牵伸波。运转操作不当,条子从压力棒上面通过时会产生前区牵伸波。
方法二:改变工艺齿轮和牵伸倍数
消除FA326型并条机的5厘米机械波
江苏悦达纺织有限公司吴翼翔
为了解决FA326型并条机出现5厘米机械波问题,我们分别从设备和工艺两方面进行试验、排查,从工艺齿轮、牵伸倍数等入手,将M齿轮由47齿改为49齿、N齿轮由24齿改为28齿,从而消除了机械波。指出改变前张力齿轮,减少压辊至前罗拉之间的张力牵伸,加强设备维修保养工作,加强对工艺的改进和跟踪,能有效改善粗纱条干不匀,消除粗纱、并条机械波,有效提高成纱质量。
我们从工艺齿轮、牵伸倍数分配等方面入手,zui终将M齿轮由47齿改为49齿、N齿轮由24齿改为26齿,即将压辊至前罗拉的牵伸张力减小,后区牵伸倍数由1.2增大至1.3。前张力齿轮调整后,纤维间的抱合性明显改善,解决了熟条太熟太烂的问题,有利于粗纱条干的改善。调整后,并条机显示屏上的波谱图立即发生变化,5厘米左右的机械波没有了,显示正常。虽然熟条条干CV值保持在1.9%左右,在波谱图上发生10厘米前机械波没有了,但在粗纱机上进行定筒、定锭跟踪试验,粗纱的条干CV值由原来的4.01%变为3.68%。数据变化显示措施得当,粗纱波谱图显示机械波也没有了。这对改善后道工序的条干CV和机械波、提高成纱质量是十分有益的。
采取以上措施后,消除机械波前、后纺CJ7.3tex纱的成纱质量对比,在同样锭号的细纱机纱锭上进行纺制,再到相对应的络筒机纺制的20只筒纱质量指标的平均值。可看出,经过工艺齿轮调换后,成纱的质量指标有所改善。
方法三:检修传动罗拉齿轮和轴承
处理并条机13~15厘米机械波
安徽阜阳华源纺织有限公司何海涛王维青
我公司在使用电容式条干均匀仪进行日常质量检查时,发现两个品种的多管细纱波谱图出现了明显的机械波,对此机械波进行了分析,并依据分析进行处理,消除了机械波,稳定了产品质量。
发现机械波的品种分别是JC14.6tex机织纱和JC27.8tex针织纱,由一台粗纱机供应。由于两个品种同时出现了机械波,且机械波的波长值较大,所以可以排除细纱工序产生的可能性,初步诊断为有缺陷部件在并条工序。
检查传动一罗拉的齿轮和轴承,发现一罗拉轴头齿轮28T齿轮有一齿断裂,由于在前一天的日常质量检查中并没有发现条干异常,推测齿轮内部有伤痕,经过长期传动后产生突然爆齿,更换28T齿轮,并对相邻齿轮及轴承进行检查和加油,再开车检测,波谱图上机械波消失。
可以看出,由JC14.6tex细纱波谱图计算的并条波长和并条实际波长相差略大,而由JC27.8tex细纱波谱图计算的并条波长与实际波长几乎相等。这可能是因为两个品种在细纱工序的牵伸倍数不同造成的。JC14.6tex的牵伸倍数大,其细纱波谱图上的机械波波长越靠后,则越不。由JC14.6tex细纱波谱图计算的并条机波长与并条实际波长相差略大,而由JC27.8tex细纱波谱图计算出的并条机波长与并条实际波长几乎相等。这可能是因为两个品种在细纱工序的牵伸倍数不同造成的。JC14.6tex细纱的牵伸倍数大,其细纱波谱图上的机械波波长越靠后,则越不。凑个波谱图上还可以看出,并列的三个柱状机械波的跨度约为25米~35米,平均值为30米,是zui高的那柱机械波的波长值;并且机织纱粘度系数大,形成的波长更不明显。相比之下,JC27.8tex的牵伸倍数小,波谱图上的机械波波长非常清晰,以此为依据计算得出的并条机波长可靠性比较大。由此可以判断,由细纱波谱图推测粗纱波长,特别是并条波长时,可根据细纱工序的牵伸倍数的大小而适当放宽波长范围。具体原则是牵伸倍数越大,则波长范围越宽,有利于在生产中快速定位有缺陷的设备部位,为尽早消除纱线疵点争取时间。
(来源:中国纺织报)